象山專業(yè)微孔發(fā)泡材料價格
發(fā)布時間:2022-01-22 01:29:11象山專業(yè)微孔發(fā)泡材料價格
與傳統(tǒng)注塑制品相比浙巫,微孔發(fā)泡注塑制品具有質(zhì)量更輕、翹曲和內(nèi)部殘余應(yīng)力更少刷后、尺寸穩(wěn)定性好的畴、成型周期短等一系列優(yōu)點(diǎn)。目前尝胆,欠注發(fā)泡成型是微孔注塑技術(shù)中應(yīng)用為廣泛的工藝之一丧裁,具有操作簡單、效率高含衔、能夠生產(chǎn)復(fù)雜制件煎娇,且能耗少,符合節(jié)約材料抱慌,降低成本這一發(fā)展理念逊桦,滿足發(fā)泡產(chǎn)品市場化的需求。然而抑进,欠注發(fā)泡成型工藝也存在發(fā)泡制品內(nèi)部泡孔易發(fā)生大量變形强经,泡孔尺寸分布不均勻,所得制品表面存在大量的氣痕寺渗、銀紋等缺陷匿情,制約了其力學(xué)性能的提高和外觀視覺,阻礙了欠注發(fā)泡制品的進(jìn)一步應(yīng)用信殊。國家復(fù)合改性聚合物材料工程技術(shù)研究中心的何力團(tuán)隊采用自主研發(fā)的氣體反壓裝置炬称,利用化學(xué)欠注發(fā)泡工藝研究氣體反壓(GCP)對微孔注塑過程中發(fā)泡行為的影響。研究發(fā)現(xiàn)涡拘,采用氣體反壓可以減少發(fā)泡注塑制品的泡孔變形以及不均勻等缺點(diǎn)玲躯,改善了泡孔的形態(tài)。實(shí)驗(yàn)方法聚丙烯微孔發(fā)泡將PP、發(fā)泡劑(AC)跷车、發(fā)泡助劑[Zn(St)2/ZnO]按照98.5∶1∶0.5的比例混合均勻后加入料筒中進(jìn)行塑化棘利。然后打開氣體反壓裝置,在型腔中分別注入固定的GCP為0朽缴,0.2善玫,0.4,0.6密强,0.8 MPa的氣體茅郎,隨后按照表1的工藝參數(shù)注射熔融樹脂進(jìn)行發(fā)泡,冷卻后或渤,取出PP發(fā)泡樣品系冗。GCP對充模過程中熔體壓力的影響熔體注射完后,熔體壓力瞬間達(dá)到值劳坑。隨著GCP從0增加至0.8 MPa毕谴,熔體內(nèi)部壓力從1.55 MPa增大到2.16 MPa成畦,注射完成后距芬,隨著氣體的排出,熔體壓力瞬間下降循帐,隨著冷卻收縮框仔,熔體壓力逐漸趨于0 MPa。由此可知拄养,GCP可以明顯地提高熔體充模過程中的熔體壓力离斩,改善欠注發(fā)泡過程中的熔體壓力環(huán)境。 GCP對泡孔質(zhì)量的影響在沒有施加氣體反壓時瘪匿,由于熔體流動速率遠(yuǎn)大于泡孔的膨脹速率跛梗,泡孔發(fā)生流動剪切變形,導(dǎo)致末端位置的泡孔在皮層區(qū)域受到剪切作用時間和作用力較大棋弥,在流動方向上出現(xiàn)很大的變形核偿,泡孔發(fā)生撕裂合并現(xiàn)象,泡孔形貌極不規(guī)則顽染,而中間區(qū)域的泡孔形態(tài)受到剪切力較小漾岳,呈現(xiàn)規(guī)整圓形形態(tài)。同時發(fā)現(xiàn)粉寞,隨著GCP的增大尼荆,皮層附近撕裂變形的泡孔區(qū)域變小,熔體內(nèi)部芯層泡孔從橢圓形向規(guī)整圓形形態(tài)轉(zhuǎn)變唧垦,規(guī)則泡孔區(qū)域所占比例增大捅儒,泡孔之間呈現(xiàn)獨(dú)立分布。當(dāng)GCP達(dá)到0.8 MPa時,皮層附近泡孔呈現(xiàn)出相對較好的圓形形態(tài)巧还,此時整體泡孔的變形較小蓄愁。這是因?yàn)镚CP可以有效地降低泡孔在充模過程中受到的流動剪切作用,GCP值越大狞悲,泡孔在遷移過程中受到熔體壓力越大撮抓,泡孔受到熔體的約束力大,泡孔不易發(fā)生變形摇锋。GCP對泡孔結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響GCP對泡孔結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響如下圖所示丹拯。可知荸恕,在常壓下泡孔的非變形層(也就是規(guī)則泡孔區(qū))厚度僅占整個樣品厚度的10.9%乖酬;隨著GCP的增大,泡孔的非變形層所占比例逐漸升高融求,GCP為0.8 MPa時咬像,升高至26.7%。而泡孔變形層區(qū)域厚度所占比例隨著GCP的增大而大幅度下降生宛,從63.7%下降到45.4%县昂,這說明GCP可以減小泡孔變形層,增大規(guī)則泡孔區(qū)域范圍陷舅。對變形層的泡孔變形度進(jìn)行統(tǒng)計倒彰,如下圖所示,泡孔的平均長度隨著GCP的增加莱睁,整體呈現(xiàn)減小的趨勢待讳,泡孔的平均寬度隨著GCP的增加而逐漸增大,泡孔的變形度隨GCP的增大而減小仰剿,由常壓下0.530的泡孔變形度降低到GCP為0.8 MPa下的0.304泡孔變形度创淡,即GCP可以減小泡孔長度與寬度的差距,使變形區(qū)的泡孔變形程度減小南吮。對不同GCP下泡孔非變形層的泡孔直徑進(jìn)行統(tǒng)計琳彩,見圖c,隨著GCP的增加旨袒,當(dāng)GCP為0.2 MPa時泡孔直徑略有減小汁针,但隨著GCP的進(jìn)一步增大,泡孔直徑從36.09 μm增大到41.93 μm砚尽。這是因?yàn)镚CP的增大使得熔體的壓力也隨之增大施无,使得泡孔的成核臨界能壘升高,泡孔的成核速率下降必孤,泡孔在充模過程中受到流動場的影響減弱猾骡,更多的氣體在卸壓階段促進(jìn)泡孔的生長瑞躺,因此熔體壓力越大,泡孔直徑越大兴想。GCP提高了充模時的熔體壓力幢哨,有效地降低了泡孔的變形,且隨著GCP的升高嫂便,泡孔直徑增大捞镰,泡孔密度下降,發(fā)泡材料的質(zhì)量減少整體趨于不變毙替。結(jié)論隨著GCP從0增加至0.8 MPa岸售,熔體內(nèi)部的壓力從1.55 MPa增大到2.16 MPa,使充模過程中受流動影響的泡孔數(shù)減小厂画,減小了泡孔受到的流動剪切力凸丸。隨著GCP的增大,泡孔變形層區(qū)域厚度所占比例從63.7%下降到45.4%袱院,變形層的泡孔的變形度從0.530下降到0.304屎慢,泡孔的平均長度增大。GCP的增加有效地改善了泡孔形貌忽洛,減小了泡孔變形層的CP增加了熔體流動時的阻力腻惠,提高了注塑充模階段的熔體壓力,使得臨界成核點(diǎn)后移脐瑰,泡孔的成核長大在充模后進(jìn)行妖枚,進(jìn)而改善了制品泡孔的形貌廷臼。
象山專業(yè)微孔發(fā)泡材料價格
與傳統(tǒng)注塑制品相比苍在,微孔發(fā)泡注塑制品具有質(zhì)量更輕、翹曲和內(nèi)部殘余應(yīng)力更少荠商、尺寸穩(wěn)定性好寂恬、成型周期短等一系列優(yōu)點(diǎn)。目前莱没,欠注發(fā)泡成型是微孔注塑技術(shù)中應(yīng)用為廣泛的工藝之一初肉,具有操作簡單、效率高饰躲、能夠生產(chǎn)復(fù)雜制件牙咏,且能耗少,符合節(jié)約材料嘹裂,降低成本這一發(fā)展理念妄壶,滿足發(fā)泡產(chǎn)品市場化的需求。然而寄狼,欠注發(fā)泡成型工藝也存在發(fā)泡制品內(nèi)部泡孔易發(fā)生大量變形丁寄,泡孔尺寸分布不均勻,所得制品表面存在大量的氣痕、銀紋等缺陷伊磺,制約了其力學(xué)性能的提高和外觀視覺盛正,阻礙了欠注發(fā)泡制品的進(jìn)一步應(yīng)用。家復(fù)合改性聚合物材料工程技術(shù)研究中心的何力團(tuán)隊采用自主研發(fā)的氣體反壓裝置屑埋,利用化學(xué)欠注發(fā)泡工藝研究氣體反壓(GCP)對微孔注塑過程中發(fā)泡行為的影響豪筝。研究發(fā)現(xiàn),采用氣體反壓可以減少發(fā)泡注塑制品的泡孔變形以及不均勻等缺點(diǎn)摘能,改善了泡孔的形態(tài)壤蚜。丙烯微孔發(fā)泡實(shí)驗(yàn)方法將PP、發(fā)泡劑(AC)徊哑、發(fā)泡助劑[Zn(St)2/ZnO]按照98.5∶1∶0.5的比例混合均勻后加入料筒中進(jìn)行塑化袜刷。然后打開氣體反壓裝置,在型腔中分別注入固定的GCP為0莺丑,0.2著蟹,0.4,0.6梢莽,0.8?MPa的氣體萧豆,隨后按照表1的工藝參數(shù)注射熔融樹脂進(jìn)行發(fā)泡,冷卻后昏名,取出PP發(fā)泡樣品涮雷。GCP對充模過程中熔體壓力的影響熔體注射完后,熔體壓力瞬間達(dá)到大值轻局。隨著GCP從0增加至0.8?MPa洪鸭,熔體內(nèi)部大壓力從1.55?MPa增大到2.16?MPa,注射完成后仑扑,隨著氣體的排出览爵,熔體壓力瞬間下降,隨著冷卻收縮镇饮,熔體壓力逐漸趨于0?MPa蜓竹。由此可知,GCP可以明顯地提高熔體充模過程中的熔體壓力储藐,改善欠注發(fā)泡過程中的熔體壓力環(huán)境俱济。CP對泡孔質(zhì)量的影響在沒有施加氣體反壓時,由于熔體流動速率遠(yuǎn)大于泡孔的膨脹速率钙勃,泡孔發(fā)生流動剪切變形蛛碌,導(dǎo)致末端位置的泡孔在皮層區(qū)域受到剪切作用時間和作用力較大,在流動方向上出現(xiàn)很大的變形肺缕,泡孔發(fā)生撕裂合并現(xiàn)象左医,泡孔形貌極不規(guī)則授帕,而中間區(qū)域的泡孔形態(tài)受到剪切力較小,呈現(xiàn)規(guī)整圓形形態(tài)浮梢。同時發(fā)現(xiàn)跛十,隨著GCP的增大,皮層附近撕裂變形的泡孔區(qū)域變小秕硝,熔體內(nèi)部芯層泡孔從橢圓形向規(guī)整圓形形態(tài)轉(zhuǎn)變芥映,規(guī)則泡孔區(qū)域所占比例增大,泡孔之間呈現(xiàn)獨(dú)立分布远豺。當(dāng)GCP達(dá)到0.8?MPa時奈偏,皮層附近泡孔呈現(xiàn)出相對較好的圓形形態(tài),此時整體泡孔的變形較小躯护。是因?yàn)镚CP可以有效地降低泡孔在充模過程中受到的流動剪切作用惊来,GCP值越大,泡孔在遷移過程中受到熔體壓力越大棺滞,泡孔受到熔體的約束力大裁蚁,泡孔不易發(fā)生變形。GCP對結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響CP對泡孔結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響如下圖所示继准⊥髦ぃ可知,在常壓下泡孔的非變形層(也就是規(guī)則泡孔區(qū))厚度僅占整個樣品厚度的10.9%移必;隨著GCP的增大室谚,泡孔的非變形層所占比例逐漸升高,GCP為0.8 MPa時崔泵,升高至26.7%秒赤。而泡孔變形層區(qū)域厚度所占比例隨著GCP的增大而大幅度下降,從63.7%下降到45.4%管削,這說明GCP可以減小泡孔變形層倒脓,增大規(guī)則泡孔區(qū)域范圍。對變形層的泡孔變形度進(jìn)行統(tǒng)計含思,如下圖所示,泡孔的平均長度隨著GCP的增加甘晤,整體呈現(xiàn)減小的趨勢含潘,泡孔的平均寬度隨著GCP的增加而逐漸增大,泡孔的變形度隨GCP的增大而減小线婚,由常壓下0.530的泡孔變形度降低到GCP為0.8?MPa下的0.304泡孔變形度遏弱,即GCP可以減小泡孔長度與寬度的差距,使變形區(qū)的泡孔變形程度減小塞弊。對不同GCP下泡孔非變形層的泡孔直徑進(jìn)行統(tǒng)計漱逸,見圖c泪姨,隨著GCP的增加,當(dāng)GCP為0.2?MPa時泡孔直徑略有減小饰抒,但隨著GCP的進(jìn)一步增大肮砾,泡孔直徑從36.09?μm增大到41.93?μm。這是因?yàn)镚CP的增大使得熔體的壓力也隨之增大袋坑,使得泡孔的成核臨界能壘升高仗处,泡孔的成核速率下降,泡孔在充模過程中受到流動場的影響減弱枣宫,更多的氣體在卸壓階段促進(jìn)泡孔的生長婆誓,因此熔體壓力越大,泡孔直徑越大也颤。
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摘要:采用不飽和聚酯對線型均聚聚丙烯進(jìn)行熔融接枝改性洋幻。改性后的聚丙烯形成了一種微交聯(lián)結(jié)構(gòu),其中凝膠含量約為10%翅娶,且凝膠的交聯(lián)點(diǎn)之間平均相對分子質(zhì)量達(dá)到3.0×105鞋屈。這種微交聯(lián)的聚丙烯和未改性的線型聚丙烯相比,具有相近的剪切黏度和熔體流動速率故觅,但熔體彈性明顯增加厂庇,且有應(yīng)變硬化行為,其拉伸黏度是本體聚丙烯的10倍输吏。因此权旷,微交聯(lián)結(jié)構(gòu)的引入改善了聚丙烯的發(fā)泡性能。以超臨界二氧化碳為發(fā)泡劑贯溅,在不加入成核劑的條件下拄氯,得到了泡孔密度為1.1×109cm-3的微孔泡沫塑料。普通線型聚丙烯發(fā)泡的溫度區(qū)間只有4℃它浅。因此译柏,普通線型聚丙烯須經(jīng)過改性提高熔體強(qiáng)度,使氣泡核增長時泡孔結(jié)構(gòu)可以維持到結(jié)晶過程的發(fā)生姐霍。通常有4種方法提高聚丙烯的熔體強(qiáng)度:增加聚丙烯的相對分子質(zhì)量鄙麦,拓寬相對分子質(zhì)量分布(或者引入超高分子量尾端),引入長支鏈結(jié)構(gòu)以及形成交聯(lián)結(jié)構(gòu)镊折。其中長支鏈的引入雖然改善了PP發(fā)泡性能胯府,但是會引起線型聚丙烯成核速率降低,在制備高泡孔密度的泡沫時恨胚,必須加入納米成核劑骂因。而Zha和Xing的研究結(jié)果顯示以超臨界二氧化碳為發(fā)泡劑利用交聯(lián)聚烯烴制備發(fā)泡材料時,在沒有使用成核劑的條件下赃泡,均得到了高泡孔密度的泡沫材料寒波。雖然交聯(lián)結(jié)構(gòu)的引入可以明顯改善聚丙烯的發(fā)泡性能乘盼,但同時也使得聚丙烯的剪切黏度大幅上升,引起加工困難俄烁,并由于三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的存在使得發(fā)泡塑料無法回收再利用绸栅,應(yīng)用上受到限制。近年來一些學(xué)者發(fā)現(xiàn)在聚烯烴中可以引入“微交聯(lián)”結(jié)構(gòu)猴娩,在保持聚烯烴原有的剪切黏度下阴幌,提高聚烯烴的熔體彈性和拉伸黏度,并改善聚烯烴發(fā)泡性能卷中。本文采用一種自制的不飽和聚酯對線型均聚聚丙烯進(jìn)行熔融接枝改性矛双,在聚丙烯中引入微交聯(lián)結(jié)構(gòu),并且對形成的微交聯(lián)進(jìn)行了表征蟆豫,同時測試了改性聚丙烯的流變行為议忽。后利用超臨界二氧化碳在高壓釜內(nèi)對改性聚丙烯的發(fā)泡性能進(jìn)行了評價。聚丙烯微孔發(fā)泡實(shí)驗(yàn)部分1.1 試劑與儀器線型均聚聚丙烯PP T36F:重均相對分子質(zhì)量(-Mw)=292050十减,相對分子質(zhì)量分布寬度(MWD)=4.2,熔體指數(shù)(MFI)=2.5栈幸,齊魯石化公司;不飽和聚酯(ULP):-Mn=1700~2500,自制;過氧化二異丙苯(DCP):純度99%帮辟,苯乙烯(St):純度99%:上核僦罚化學(xué)試劑廠;二氧化碳:純度99%,上海凌峰試劑廠由驹。平板旋轉(zhuǎn)流變儀Thermo Hakke6.0和密煉機(jī)Haake Rheocord90型:Thermo Scientific公司(德國);ARES旋轉(zhuǎn)流變儀:TA Instrument 公司(美國);掃描電鏡:型-JSM-6360LV芍锚,日本電子公司(日本)。1.2 實(shí)驗(yàn)過程聚丙烯的改性:不飽和聚酯的結(jié)構(gòu)參見Fig.1蔓榄。聚丙烯改性按以下步驟進(jìn)行:稱取PP粒料100.0g并炮、不飽和聚酯2.5g、過氧化二異丙苯0.1g和苯乙烯2.0g甥郑,混合逃魄,加入密煉機(jī)中,170℃澜搅,轉(zhuǎn)速30r/min的條件下伍俘,熔融反應(yīng)6.0min。然后停止攪拌店展,在氮?dú)鈿夥障?70℃熱處理15min养篓。反應(yīng)過程大致如Fig.2。聚丙烯的發(fā)泡過程:將高壓釜用CO2沖洗后赂蕴,放入5gPP樣品。關(guān)閉高壓釜舶胀,充入CO2使釜內(nèi)壓力達(dá)到6MPa概说。高壓釜在油浴中升溫至170℃碧注,維持30min以保證聚丙烯熔融和CO2溶解在聚丙烯內(nèi)。緩慢調(diào)節(jié)壓力至所需要發(fā)泡壓力15MPa糖赔,保持30min后萍丐,迅速打開閥門泄壓,并將高壓釜放入冰水混合物中冷卻后取出發(fā)泡樣品放典。結(jié)果與討論2.1復(fù)數(shù)黏度2種PP樣品的復(fù)數(shù)黏度隨角頻率的變化見Fig.3逝变。2條基本相重合的曲線表明引入的微交聯(lián)結(jié)構(gòu)并沒有引起改性PP黏度增加。為了比較2種PP剪切黏度的變化奋构,通過Cross方程對兩曲線進(jìn)行擬合壳影。從Tab.1中可以看到,交聯(lián)改性并沒有引起改性后聚丙烯零剪切黏度的急劇增加弥臼,且熔體指數(shù)略有下降宴咧,這主要是因?yàn)槲⒔宦?lián)結(jié)構(gòu)交聯(lián)點(diǎn)間的平均相對分子質(zhì)量達(dá)到了3.0×105,遠(yuǎn)高于聚丙烯的臨界纏結(jié)相對分子質(zhì)量(5600)径缅。但由于微交聯(lián)而形成的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)掺栅,使得熔體松弛時間和熔體彈性增加,所以改性后PP的特征松弛時間卻增加為原來的7.4倍纳猪。而剪切變稀指數(shù)從0.55降為0.46氧卧,剪切變稀行為有所減弱。2.2儲能模量和損耗角根據(jù)線性粘彈性理論氏堤,在末端低頻率區(qū)域沙绝,只有長的松弛時間對熔體的低頻末端儲能模量有貢獻(xiàn),所以儲能模量和末端角頻率有以下的關(guān)系:Fig.4(A)顯示丽猬,改性后PP的儲能模量為未改性PP的2倍宿饱,儲能模量曲線末端的斜率也從1.51下降到0.87,改性后PP的熔體彈性明顯增強(qiáng)脚祟。損耗角同樣對熔體彈性的改變很敏感谬以。Fig.4(B)顯示,未改性PP損耗角的正切值曲線隨角頻率減小而迅速抬升由桌,而改性后PP損耗角正切值在低頻末端區(qū)緩慢變化并趨于平緩为黎。相同頻率下?lián)p耗角正切值越小,熔體彈性行為越明顯行您。Winter和Chambon的研究表明铭乾,在臨界凝膠點(diǎn),損耗角正切值為一常數(shù)與角頻率無關(guān)娃循,并符合以下比例關(guān)系:式中:n———松弛指數(shù)炕檩。Fig.4(B)中損耗角正切值與角頻率還存在一定的依賴關(guān)系,鄭強(qiáng)等在研究過氧化物交聯(lián)的低密度聚乙烯的體系中也發(fā)現(xiàn)了這種現(xiàn)象,并認(rèn)為是由于測試的非平衡態(tài)導(dǎo)致了這一情況的發(fā)生笛质。2.3 法向應(yīng)力差聚合物熔體受到剪切作用時泉沾,由于法向應(yīng)力差的的作用,呈現(xiàn)彈性行為妇押。通過比較法向應(yīng)力差跷究,可知聚合物熔體彈性的大小。采用定剪切速率掃描法來測試改性前后PP熔體彈性行為的改變敲霍。由Fig.5可以看到俊马,改性后PP的法相應(yīng)力差明顯提高,熔體彈性增強(qiáng)肩杈。2.4 瞬時拉伸黏度Fig.6是在應(yīng)變速率接近發(fā)泡時拉伸應(yīng)變速率0.1s-1時柴我,2種PP的瞬時拉伸黏度隨應(yīng)變變化的曲線,圖中虛線是線型聚丙烯3ηo曲線锋恬。由于拉伸應(yīng)變速率較大屯换,純PP的拉伸黏度曲線在還沒有進(jìn)入穩(wěn)態(tài)流動區(qū)域前就已經(jīng)斷裂,且沒有應(yīng)變硬化現(xiàn)象發(fā)生与学。而改性PP有明顯的應(yīng)變硬化行為彤悔,瞬時拉伸黏度向上抬起偏移了3η0曲線,大瞬時拉伸黏度是純PP的10倍索守,達(dá)到5.6×105Pa·s晕窑。交聯(lián)點(diǎn)之間的鏈段被拉伸是改性聚丙烯發(fā)生應(yīng)變硬化行為的原因。2.5 發(fā)泡行為應(yīng)變硬化行為對聚丙烯發(fā)泡性能有重要的影響卵佛。采用超臨界二氧化碳為發(fā)泡劑杨赤,在反應(yīng)釜中考察了改性PP的發(fā)泡性能。工藝條件為溫度170℃截汪、壓力15MPa疾牲。從Fig.7A中可以看到,純PP發(fā)泡后呈現(xiàn)大部分的未發(fā)泡區(qū)域和一些串孔的泡孔衙解,基本沒有可見的泡孔結(jié)構(gòu)阳柔。說明純PP的熔體強(qiáng)度不夠,無法支持發(fā)泡時氣體擴(kuò)散引起的膨脹應(yīng)力蚓峦,在泡孔沒有進(jìn)入固化和定型階段時舌剂,PP熔體氣泡壁已經(jīng)破裂。Fig.7B中顯示暑椰,改性PP發(fā)泡后霍转,可以看到細(xì)密的氣泡孔布滿整個橫截面,泡孔呈現(xiàn)出多邊形的結(jié)構(gòu)一汽。利用圖形分析軟件分析得到的泡孔大小和泡孔密度列在Tab.2避消。改性后微交聯(lián)PP的泡孔直徑在10μm右,泡孔密度達(dá)到1.1×109cm-3。微交聯(lián)使得改性PP具有應(yīng)變硬化行為沾谓,不僅增加了PP的熔體強(qiáng)度委造,同時熔體在承受拉伸應(yīng)力時戳鹅,熔體形變變得均勻均驶,使得熔體不容易斷裂,因此改性PP的發(fā)泡性能得到明顯改善枫虏。非常高的泡孔密度也說明發(fā)泡時有很高的成核速率妇穴,具體原因尚需更多的研究。利用不飽和聚酯對線型聚丙烯進(jìn)行了熔融接枝改性隶债,得到一種具有微交聯(lián)結(jié)構(gòu)的聚丙烯腾它。這種微交聯(lián)的聚丙烯在顯著增加聚丙烯的熔體彈性以及拉伸黏度的同時,沒有使剪切黏度劇烈增加死讹,使得在改善發(fā)泡性能的同時瞒滴,保持了聚丙烯的加工性能。改性后的PP以超臨界CO2為發(fā)泡劑發(fā)泡赞警,在不加入任何成核劑的條件下妓忍,可以得到發(fā)泡倍率25.6倍,泡孔密度1.1×109cm-3的微孔泡沫塑料愧旦。
象山專業(yè)微孔發(fā)泡材料價格
隨著國內(nèi)大煉化項(xiàng)目世剖、PDH項(xiàng)目陸續(xù)上馬,國內(nèi)聚丙烯(PP)市場成為群雄角力之地笤虫。新建項(xiàng)目投產(chǎn)旁瘫,PP產(chǎn)能仍將快速增長,預(yù)計到2023年我國PP產(chǎn)能將超過3500萬噸琼蚯,自給率將近90%酬凳。屆時,高性能產(chǎn)品將成為企業(yè)突出重圍的殺手锏遭庶。高性能PP成投資熱土2020年已經(jīng)有三家企業(yè)成功投產(chǎn)聚丙烯裝置宁仔,浙江石化、恒力石化罚拟、利和知信台诗。近一個月,聚烯烴行業(yè)掀起了新一波高性能PP投資熱潮:4月22日赐俗,總投資約100億美元的袄樱克森美孚廣東惠州乙烯項(xiàng)目正式動工,項(xiàng)目包括乙烯裝置和高端PE阻逮、PP等生產(chǎn)裝置粱快,采用已經(jīng)成功應(yīng)用、先進(jìn)的專有工藝和催化劑技術(shù)生產(chǎn)高性能聚合物。聚丙烯微孔發(fā)泡5月17日事哭,總投資約56億美元的中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目合作框架協(xié)議簽約漫雷,項(xiàng)目產(chǎn)品包括聚α烯烴、高碳合成醇鳍咱、茂金屬PE降盹、共聚PP等,共14規(guī)模生產(chǎn)裝置谤辜。18日蓄坏,徐州海天石化集團(tuán)年產(chǎn)10萬噸高性能PP樹脂項(xiàng)目“云簽約”,落戶大慶龍鳳區(qū)丑念。高性能產(chǎn)品研發(fā)能力不足我國已投入生產(chǎn)的高端聚丙烯專用樹脂有:三元共聚聚丙烯薄膜專用料F5606涡戳、管材專用料、薄壁注塑料M50T脯倚、高熔體強(qiáng)度薄膜專用料渔彰、丙丁共聚膜料、低溫抗沖注塑專用料推正、氫調(diào)法高流動注塑料恍涂、高透明注塑專用料、抗菌系列專用料舔稀、低灰分PP乳丰、快速成型PP、透明PP專用料等内贮。但由于我國高端聚丙烯產(chǎn)品研發(fā)能力不足产园,且同質(zhì)化嚴(yán)重,一些高性能和特殊性能產(chǎn)品夜郁,如茂金屬PP(mPP)什燕、特種雙向拉伸聚丙烯(BOPP)膜、流延聚丙烯(CPP)膜等仍需大量進(jìn)口來滿足國內(nèi)市場需求竞端。我國mPP年消費(fèi)量約10萬噸屎即,除燕山石化少量供應(yīng)市場,基本依賴進(jìn)口事富,主要用于生產(chǎn)醫(yī)用或食品用高透明PP制品技俐、食品包裝薄膜、無紡布统台、超細(xì)旦丙綸纖維等領(lǐng)域雕擂。具有高拉伸速度與幅寬、超薄贱勃、超透及更好低溫?zé)岱庑阅艿奶胤NBOPP薄膜井赌、電工膜谤逼、電容器膜、鍍鋁膜等PP薄膜料以及汽車和家電用PP注塑料的年進(jìn)口量均超百萬噸仇穗。PP管材料的年進(jìn)口量約50萬噸流部。高性能PP開發(fā)方向1抗菌PP此次新冠肺炎疫情的肆虐,推動汽車生產(chǎn)商聚焦抗菌PP在內(nèi)飾件中的應(yīng)用纹坐,這或?qū)⒊蔀檐囉肞P下一個熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域枝冀。2玻纖增強(qiáng)PP長玻纖增強(qiáng)PP材料因具備更高的強(qiáng)度、剛度恰画、韌度宾茂、尺寸穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于儀表骨架板拴还、車門組合件、前端組件欧聘、車身門板模塊片林、車頂面板、座椅骨架等汽車部件上怀骤。長玻纖增強(qiáng)PP材料在120℃時的高溫疲勞強(qiáng)度是普通玻纖增強(qiáng)PP材料的2倍费封,甚至比以耐熱性著稱的玻纖增強(qiáng)尼龍材料高10%,具有作為結(jié)構(gòu)件所需的耐久性和可靠性蒋伦。氣味散發(fā)耐刮擦PP隨著人們對汽車品質(zhì)的追求弓摘,車用PP材料需要滿足的已不僅僅是力學(xué)性能,還有對外觀痕届、環(huán)保等方面的高要求韧献。目前市場上低氣味散發(fā)PP材料多被Basell、北歐化工等公司產(chǎn)品壟斷研叫,國產(chǎn)替代進(jìn)口任務(wù)艱巨锤窑。制造高抗刮擦汽車內(nèi)飾件材料一方面要采用國外表面硬度較高的PP原料,另一方面需要添加助劑提升材料表面的爽滑度嚷炉。但助劑在體系內(nèi)受熱會有小分子散發(fā)影響車內(nèi)空氣質(zhì)量渊啰,同時又會出現(xiàn)表面遷移現(xiàn)象,影響內(nèi)飾件外觀申屹。因此绘证,問題核心仍取決于PP基材的性能。
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新型微孔發(fā)泡聚丙-烯-材料(簡稱MPP)哗讥,大家都在找惠州東銘新能源材料股份有限公司嚷那,10多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),口碑好忌栅,廣東地區(qū)實(shí)力生產(chǎn)廠家车酣∏冢惠州東銘新能源材料股份有限公司具備雄厚的研發(fā)實(shí)力、完善的產(chǎn)品認(rèn)證體系(包括國內(nèi)外)湖员、全覆蓋的銷售網(wǎng)絡(luò)和有機(jī)硅材料上下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈贫悄,能夠?yàn)樾履茉串a(chǎn)業(yè)的客戶提供完善的解決方案!微孔發(fā)泡聚丙-烯-材料MPP的特點(diǎn)及優(yōu)勢:聚丙烯微孔發(fā)泡 (1)同等發(fā)泡倍率(或表觀密度)下娘摔,由于泡孔尺寸較小窄坦,微孔發(fā)泡材料的機(jī)械性能損失較小。這意味著使用MPP可以更加節(jié)約材料凳寺,更加降低制品重量和體積鸭津。(2)由于泡孔尺寸在1-100μm之間可控,MPP可以被剖切成厚度小于0.1mm的超薄片材肠缨,而片材表面不會穿孔逆趋,可應(yīng)用于微電子器件的包裝。(3)由于表面大量微米級泡孔的存在晒奕,MPP適合作為液晶顯示器背光模組的反射板闻书,提高漫反射率。(4)微米尺度的泡孔有效降低了泡孔內(nèi)氣體的對流脑慧,從而有效降低了由空氣對流引起的熱傳遞魄眉。因此高倍率的微孔發(fā)泡材料具有依賴于泡孔結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定的低導(dǎo)熱系數(shù)。(5)輕質(zhì)高強(qiáng)的MPP片材適合于作為揚(yáng)聲器振膜使用闷袒。(6)同樣由于其微米尺度的泡孔坑律,MPP具有極-佳-的表面保護(hù)性能,可應(yīng)用于液晶面板等防護(hù)性要求較高的包裝領(lǐng)域囊骤。